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“小切口”里做出“大文章”——黄金集团四方金矿二选厂党支部全力攻克尾矿输送难题
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来源:地矿集团、黄金集团|2025/10/30 17:16:00|作者:张钊荣|人气:82

      近日,黄金集团四方金矿在一项“小切口”的技术改造中,做出了提质增效的“大文章”——长期困扰生产的尾矿输送难题,在二选厂党支部“党员攻坚小组”的持续努力下实现关键突破,系统稳定性显著增强,能耗与成本同步下降,成为党建与生产经营深度融合的生动写照。

      尾矿输送系统素有选矿“咽喉”之称,却长期面临渣浆泵易损件寿命短、能耗高、切换效率低及跑冒滴漏等老问题,不仅推高生产成本,也加重了一线职工的劳动强度。面对这一制约生产的瓶颈,四方金矿二选厂党支部主动领题,将尾矿输送系统改造列为重点攻坚任务,迅速组建党员技术骨干牵头的攻坚小组,从“小切口”入手,力求系统治理、标本兼治。

      攻坚小组精准聚焦问题核心,分阶段开展技术研究与设备优化。针对“铸铁减压盖”与“15齿副叶轮”两大易损点,小组通过更换减压盖材质、优化副叶轮型号,将配件使用周期从原来的半个月一举延长至三个月。围绕密封性能不足的问题,团队主导试验“水封环+水基盘根”新形式,并从填料盒材质选择和安装工艺上寻求突破,形成了最优密封方案,有效遏制了跑冒滴漏。此外,小组还建立了管道压力定期监测机制,明确“液位淹没进口时压力大于等于0.15Mpa”的运行标准,配套压力异常排查机制,为系统稳定运行装上“安全眼”。在节能降耗方面,小组通过加装变频器与液位传感器,实现渣浆泵的智能自动调节,不仅消除了汽蚀现象,也显著降低了电能消耗与维修频次。同时,小组还将尾矿泵箱的“柱塞手动封闭”进浆口改为塑胶软管快速切换,将渣浆泵“盲板切换”出口管道改为阀门切换,大幅提升倒泵切换效率,有效防范矿浆溢出风险。为了降低管道运行压力和进一步降本增效,攻坚小组优化了尾矿管道路径,减少了7处直角弯头,使管道运行压力、电机运行频率和运行电流显著降。

      一系列“小切口”的精准发力,收获了实实在在的生产效益。项目的完成有效降低了系统故障率,副叶轮与减压盖年更换量由24套降至4套,每年累计节约成本约6.4万元。同时,系统实现无人化半自动控制,职工劳动强度、维修强度明显降低,设备切换效率和安全水平实现“双提升”。

      接下来,四方金矿二选厂党支部将持续深化尾矿输送系统的优化工作,并依托“党员监督岗”构建长效监督机制,通过每周检查、每月数据汇总与问题闭环管理,不断巩固技术改造成果,为企业高质量发展注入源源不断的“红色动力”。